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新余鋼鐵集團有限公司焦化廠“4·11”煤氣中毒一般事故調(diào)查報告

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        新余鋼鐵集團有限公司焦化廠4·11煤氣中毒一般事故調(diào)查報告

2022年4月11日5時36分左右,新余鋼鐵集團有限公司焦化廠(以下簡稱新鋼公司焦化廠)7m焦爐硫銨工序操作人員在進行飽和器倒換作業(yè)過程中,發(fā)生一起煤氣中毒事故,造成2人死亡,2人受傷,直接經(jīng)濟損失約300萬元。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院第493號令)等法律法規(guī)的規(guī)定,2022年4月14日,新余市人民政府成立了以市應急管理局黨委書記、局長廖小偉為組長,市應急管理局二級調(diào)研員張友保為副組長,市應急管理局、市工信局、市公安局、市總工會派員參加的事故調(diào)查組。 事故調(diào)查組按照“四不放過”和“科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則,迅速開展調(diào)查,經(jīng)過現(xiàn)場勘驗、查閱有關資料、提取有關監(jiān)控歷史數(shù)據(jù)、詢問相關人員,查清了事故相關單位和主要設備及工藝的基本情況,事故發(fā)生的基本經(jīng)過、原因和應急處置情況,認定了事故性質(zhì),提出了對有關責任人員、責任單位的處理建議和防范措施。現(xiàn)將情況報告如下:
  一、事故相關單位概況
  (一)新余鋼鐵集團有限公司
  新余鋼鐵集團有限公司(以下簡稱新鋼公司)是一家產(chǎn)能達千萬噸的省屬大型國有鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、江西省工業(yè)骨干企業(yè),法人代表劉建榮,社會信用代碼:91365001598600539。現(xiàn)有資產(chǎn)總值653億元,在崗員工2.17萬人。下屬上市公司1家(新鋼股份公司,股票代碼600782),直屬及參控股企業(yè)113家。2021年公司產(chǎn)鋼1062萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入1071億元。主體裝備主要包括:4.3m焦爐4座(即將拆除),6m焦爐2座(原地大修),7m焦爐2座;360m2燒結機3臺,180m2燒結機2臺,115m2燒結機1臺;1050m3高爐4座,2500m3高爐2座;100t頂?shù)讖痛缔D爐3座,210t頂?shù)讖痛缔D爐2座;高速線材軋機1臺,高速棒材軋機2臺;3800mm寬度厚板軋機1臺,1580mm熱連軋機1臺,1550mm冷連軋機1臺。
  (二)新鋼公司焦化廠
  新鋼公司焦化廠是新鋼公司下屬的二級單位,始建于1966年,1970年建成投產(chǎn),現(xiàn)有生產(chǎn)區(qū)域包括新生產(chǎn)區(qū)、老生產(chǎn)區(qū)。老區(qū)有4.3m焦爐4座(共192孔),并配套有配煤系統(tǒng)、干熄焦裝置、煤氣凈化裝置等。新區(qū)有7m焦爐2座(130孔),并配套有配煤系統(tǒng)、干熄焦裝置、煤氣凈化裝置、焦油精制裝置、脫硫脫硝裝置、余熱利用裝置等,7m焦爐于2021年8月開始試生產(chǎn)。焦化廠年焦炭產(chǎn)能280萬噸。焦化廠現(xiàn)有在職員工784人,設有備煤車間、焦一車間、焦二車間、化產(chǎn)車間等4個車間和綜合辦公室、生產(chǎn)技術室、設備管理室、安全管理室等4個管理室。
  二、主要設備及工藝介紹
  (一)主要設備介紹
  1.飽和器結構圖。其中:①飽和器煤氣出口管,②母液噴灑管,③吸收室,④滿流口,⑤結晶室,⑥降液管,⑦結晶抽出管,⑧循環(huán)母液出口管,⑨煤氣進口管。飽和器的主要作用是吸收煤氣中的氨起到凈化煤氣的作用,焦爐煤氣在飽和器內(nèi)與酸性(硫酸)母液逆向接觸,硫酸與煤氣中的氨發(fā)生反應,生成硫酸銨。 

  2.滿流槽結構圖。其中:①飽和器滿流到滿流槽的滿流管,②滿流槽溢流口,③滿流槽液封槽,④滿流槽外本體,⑤滿流槽放空管,⑥小母液吸入管,⑦大母液槽連通管。流槽的主要作用是液封煤氣和進行母液循環(huán),飽和器內(nèi)的母液自流至滿流槽內(nèi)的液封槽,然后溢流至滿流槽,小母液泵將滿流槽內(nèi)母液再抽回飽和器內(nèi)循環(huán)。

  (二)主要工藝介紹
  1.工藝流程 
  由鼓風機單元來的煤氣進入飽和器,煤氣進入吸收室后分成兩股,在本體與外套筒的環(huán)形室內(nèi)流動,與噴淋管噴出的母液接觸,然后兩股匯成一股進到飽和器的后室,被噴灑管噴出的二次母液噴淋,進一步吸收煤氣中的氨,再沿切線方向進入外套筒與內(nèi)套筒間,旋轉向下進入內(nèi)套筒,由頂部排出。 飽和器母液共有3個循環(huán)。第1個循環(huán):飽和器下段上部的大母液經(jīng)母液循環(huán)泵連續(xù)抽出送至環(huán)形室噴灑,吸收了氨的循環(huán)母液由中心下降管流至飽和器下段的底部。第2個循環(huán):結晶泵將其底部的含大顆粒結晶的漿液送至結晶槽,結晶槽滿流后至飽和器。第3個循環(huán):飽和器滿流口溢出的母液流入滿流槽液封槽,再溢流到滿流槽,然后被小母液泵抽送至飽和器的后室噴淋。由WSA制酸單元送來的硫酸進入硫酸高置酸槽內(nèi),再從高置酸槽自流到滿流槽或者母液循環(huán)泵入口。


2.飽和器開停工作業(yè)(焦化廠《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》)
  (1)報告車間和調(diào)度,并與中控室、鼓風機崗位聯(lián)系好,注意鼓風機后壓力變化。
  (2)清理飽和器和所屬設備內(nèi)的一切雜物,檢查設備符合技術要求。
  (3)向飽和器補充母液或水至滿流槽水封滿流,打開煤氣交通閥。
  (4)抽取煤氣進出口盲板。打開飽和器出口放散管,先用蒸汽趕空氣,放散管大量冒蒸汽后,開1/3煤氣進口閥門,關閉蒸汽閥門。待煤氣置換掉蒸汽,放散管冒煤氣后,取樣做爆破實驗,合格再關閉放散管,開煤氣出口閥門。
  (5)開啟母液循環(huán)泵、二次噴灑泵進行噴灑,加酸控制酸度在4.0%左右。
  (6)開工正常后,關閉另一臺飽和器進出口煤氣閥門,穩(wěn)定后關閉煤氣交通閥,并注意風機后壓力變化。正常后,停循環(huán)泵、噴灑泵,用結晶泵抽空飽和器內(nèi)母液后停結晶泵,結晶室內(nèi)抽不到的母液排至地一槽。打開放散管,用蒸汽清掃飽和器內(nèi)煤氣,合格后堵煤氣進出口盲板,打開上下人孔,使其具備檢修條件。
  (7)將開停工情況報告調(diào)度和車間領導,并做好記錄。
  3.焦爐煤氣組分
  焦爐煤氣組成(體積%):氫55-60%,甲烷23-27%,一氧化碳5-8%,氮3-7%,C2以上不飽和烴2-4%,二氧化碳1.5-3%,硫化氫1-1.4%,氨0.8-1.2%,氧0.3-0.8%。
  三、事故發(fā)生經(jīng)過、救援及應急處置情況
  (一)事故經(jīng)過及救援情況
  4月10日20時左右,硫銨崗位中控工敖某某向調(diào)度員反映1#飽和器阻力大,現(xiàn)場操作人員通過捕霧器蒸汽清掃、加酸等辦法進行處理,仍無法正常生產(chǎn)。4月11日凌晨5時左右,硫銨工陳某通過對講機告訴敖某某,班長章某決定由1#飽和器倒至2#飽和器生產(chǎn),要求中控室協(xié)調(diào)2#飽和器送電。5時13分左右,硫銨工黃某接到陳某電話,要求他到硫銨廠房四樓調(diào)節(jié)加酸量,同時硫銨工李某也接到陳某電話,要求他到現(xiàn)場倒飽和器。5時16分左右,章某、陳某兩人來到硫銨廠房三樓,5時20分左右,打開2#飽和器結晶槽回流管閥門,5時22分左右至5時26分左右,關閉1#飽和器結晶槽回流管閥門(球閥因硫銨結晶物卡死,找扳手松開閥體法蘭),5時28分左右,章某、陳某離開硫銨廠房三樓。5時36分左右,黃某到硫銨廠房四樓,關閉1#滿流槽硫酸閥。5時40分左右,黃某從三樓西面樓梯下,到一樓飽和器處發(fā)現(xiàn)章某躺在1#和2#飽和器之間的一樓樓梯入口處,立即用對講機向中控室報告,敖某某接到報告后,立即向廠調(diào)度員郭某報告,郭某馬上撥打120急救電話,并逐級上報。同時黃某跑到硫銨區(qū)操作室叫李某和包裝工李某兩人一起去現(xiàn)場施救章某,返回現(xiàn)場過程中發(fā)現(xiàn)陳某也躺在1#、2#結晶泵處。李某先到現(xiàn)場施救章某,突然暈倒失去知覺,李某后到現(xiàn)場施救章某發(fā)現(xiàn)李某倒在章某身上,一個人拖不動,又跑出來。此時,黃某叫李某同他一起將陳某從現(xiàn)場拖出來,黃某同時暈倒,李某幫陳某做人工呼吸,在做人工呼吸的過程中,看見李某從里面爬出來,后面陸陸續(xù)續(xù)過來很多人,然后李某和前來施救的粗苯工陳某戴著空氣呼吸器進入現(xiàn)場,將章某抬到馬路上。6時10分左右,120救護車陸續(xù)到達現(xiàn)場,第一部救護車將黃某、李某送醫(yī)院救治,第二部救護車將章某送醫(yī)院搶救,第三部救護車將陳某送醫(yī)院搶救。8時40分左右,章某、陳某經(jīng)新鋼醫(yī)院搶救無效死亡。黃某、李某留院觀察。
  (二)事故應急處置和事故報告情況
事故發(fā)生后,現(xiàn)場人員立即救援并撥打120急救電話,同時向新鋼公司領導報告事故情況,新鋼公司第一時間啟動應急預案。新鋼公司黨委書記、董事長劉建榮,黨委副書記、總經(jīng)理管財堂等公司領導接到事故報告后立即趕到事故現(xiàn)場,組織救援。
  8時50分左右,新鋼公司將事故情況向新余市應急管理局報告,市應急管理局接到事故報告后,迅速向省廳和市委、市政府總值班室報送事故信息,并電話報告相關領導。市委副書記、市長徐鴻,常務副市長張志堅,副市長舒永忠及市應急、工信等部門主要領導、分管領導第一時間趕到事故現(xiàn)場,并對事故處置、傷員救治、死者善后、事故調(diào)查等提出具體要求。
  三、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失
  (一)死者基本情況
  陳某,男,漢族,江西新余人,焦化廠化產(chǎn)車間硫銨工。
  章某,男,漢族,江西新余人,焦化廠化產(chǎn)車間硫銨工、班長。
  (二)傷者基本情況
  黃某,男,漢族,江西新余人,焦化廠化產(chǎn)車間硫銨工。
  李某,男,漢族,江西新余人,焦化廠化產(chǎn)車間硫銨工。
  (三)直接經(jīng)濟損失情況
  依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準》(GB6721—86)等標準,此次事故直接經(jīng)濟損失約300萬元。
  四、事故現(xiàn)場基本情況
  (一)設備平面布置及死者位置
  1.設備使用情況:1#飽和器使用1#大母液泵,2#飽和器使用2#大母液泵。1#、2#飽和器共用1#、2#小母液泵和1#、2#結晶泵。2.死者位置:章敏位于1#、2#飽和器之間的一樓樓梯入口處,陳宇位于1#、2#結晶泵處。
                              

  (二)事發(fā)后設備運行狀況
   事故發(fā)生后,現(xiàn)場設備運行狀況如下:1#滿流槽液封槽液位4.2m,外筒液位1.6m左右;2#滿流槽液封槽液位4.2m,外筒液位3m左右;1#小母液泵停運,泵進、出口閥門關閉;1#大母液泵在運行,1#結晶泵在運行;1#飽和器小母液噴灑管進口閥門開啟,2#飽和器小母液噴灑管進口閥門關閉;1#飽和器排焦油蒸汽清掃閥門開啟,捕霧器蒸汽清掃閥門開啟,氨氣閥門開啟;2#飽和器放散管開啟;1#飽和器煤氣進出口閥開啟,煤氣交通閥關閉;2#飽和器結晶槽回流管閥門開啟,1#飽和器結晶槽回流管閥門關閉。
  五、事故調(diào)查取證及技術分析
  (一)事故調(diào)查取證與判定
  1.根據(jù)監(jiān)控顯示:5時16分左右,章某、陳某兩人到硫銨廠房三樓,5時20分左右,打開2#飽和器結晶槽回流管閥門,5時22分左右至26分左右,關閉進1#飽和器結晶槽回流管閥門。根據(jù)筆錄:6時30分左右,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),1#飽和器結晶槽回流管閥門處于關閉狀態(tài),2#飽和器結晶槽回流管閥門處于開啟狀態(tài)。由此判定,通過1#、2#飽和器共用結晶泵將1#飽和器母液倒至2#飽和器,造成1#飽和器內(nèi)母液液位下降。
  2.根據(jù)中控儀表顯示:5時36分左右,1#飽和器的煤氣進口壓力開始急劇下降,由17.59kpa降至到14.84kpa(5時36分-5時42分),1#飽和器的煤氣出口壓力由10.36kpa降至到9.29kpa(5時36分-5時42分)。由此判定,5時36分左右,煤氣進入液封槽沖破液封。5時42分左右,煤氣被液封槽液封封住。


  3.根據(jù)筆錄:6時30分左右,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1#飽和器的煤氣進、出口閥處于全開狀態(tài),煤氣交通閥處于關閉狀態(tài)。根據(jù)中控儀表顯示:10時17分左右,煤氣交通閥開啟;10時41分左右,1#飽和器煤氣出口閥門關閉;10時43分左右,1#飽和器煤氣進口閥門關閉。由此判定,事發(fā)前操作人員未開啟煤氣交通閥,未關閉1#飽和器煤氣進、出口閥。

4.液封沖破的原因分析:(1)飽和器內(nèi)母液液位下降,煤氣從飽和器滿流管進入滿流槽液封槽;(2)滿流槽液封槽內(nèi)泡沫多,因為飽和器母液酸度控制不當,使焦油和母液成乳狀液體而形成泡沫,致使比重下降,降低液封有效高度;(3)在飽和器清堵過程中,開啟捕霧器和排焦油蒸汽清掃閥進行清掃,大量硫銨結晶懸浮在母液水中滿流至滿流槽液封槽內(nèi),降低液封有效高度(事發(fā)時煤氣壓力17.59Kpa,滿流槽液封槽設計高度4.2m)。
5.液封封住的原因分析:(1)煤氣沖破液封之后,將液封槽上部泡沫沖出液封槽;(2)煤氣沖破液封時,煤氣壓力下降,飽和器內(nèi)筒外筒液位差減小,外筒液位上升,母液通過滿流口溢流至滿流槽液封槽,增加液封高度;(3)煤氣沖破液封時,因飽和器內(nèi)煤氣壓力及流速發(fā)生變化,飽和器內(nèi)壁懸掛的硫酸銨晶體坍塌,煤氣通道更加暢通,阻力下降,進口壓力由17.59kpa降至到14.84kpa,有效液封需求高度降低。
6.根據(jù)現(xiàn)場測量:飽和器一樓固定式有毒氣體探測器安裝位置位于1#飽和器北面水泥柱上離地約1.4m,離1#滿流槽液封槽頂端(離地4.5m)泄漏源水平距離2m,垂直距離2.8m。由此判定,飽和器區(qū)域的報警器不能滿足煤氣沖破液封泄漏監(jiān)測報警要求。
7.根據(jù)調(diào)查筆錄:兩名死者和兩名傷者事發(fā)時均未佩戴便攜式煤氣報警器,事發(fā)時現(xiàn)場硫銨崗位無空氣呼吸器,第一批進入現(xiàn)場救援的人員均未佩戴防護用品。由此判定,兩名死者未佩戴便攜式煤氣報警器第一時間反應撤離現(xiàn)場,同時兩位傷者因施救時未佩戴防護用品,處置不當導致受傷。根據(jù)焦化廠《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》,倒飽和器工作未明確由哪一級管理人員決策,根據(jù)筆錄,無需經(jīng)過車間級以上領導決策,現(xiàn)場作業(yè)人員根據(jù)生產(chǎn)情況可決定是否要倒飽和器,事故當天由于1#飽和器阻力大,通過清掃捕霧器、加酸等方式阻力仍然降不下來,班長章某決定倒飽和器。
8.根據(jù)調(diào)查取證:焦化廠對《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》進行了修訂,但內(nèi)容不全,可操作性不強;轉崗人員經(jīng)過了安全生產(chǎn)培訓教育,但效果不佳;兩名死者(煤氣作業(yè)人員)未取得煤氣作業(yè)操作證;事故應急預案進行了演練;開展了風險辨識和隱患排查工作,但對飽和器滿流槽煤氣沖破液封存在安全風險認識不足,未采取有效安全管控措施。
(二)技術分析結論
綜合以上分析得出如下結論:在進行飽和器倒換作業(yè)過程中,違章打開2#飽和器結晶槽回流管閥門,關閉1#飽和器結晶槽回流管閥門,通過1#、2#飽和器共用結晶泵將1#飽和器內(nèi)母液抽至2#飽和器內(nèi),造成1#飽和器內(nèi)母液液位下降,煤氣從1#飽和器滿流管進入滿流槽液封槽;同時飽和器母液酸度控制不當,滿流槽液封槽內(nèi)泡沫多,清堵過程中硫銨結晶流入滿流槽液封槽,造成液封槽有效液封降低;再加上未開啟煤氣交通閥降低煤氣壓力。以上三個原因造成煤氣沖破液封大量泄漏。
六、事故發(fā)生的原因分析及性質(zhì)
(一)直接原因
操作人員在進行飽和器倒換作業(yè)過程中,未按照《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》進行操作,煤氣從1#飽和器滿流管進入滿流槽液封槽,沖破液封造成煤氣大量泄漏,導致事故發(fā)生。
(二)間接原因
1.《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》關于飽和器開停工作業(yè)操作流程不具體,內(nèi)容不全,可操作性不強。操作規(guī)程修訂流于形式,審核把關不嚴。
2.硫銨工序安全風險辨識走過場,對飽和器滿流槽煤氣沖破液封存在安全風險認識不足,未采取有效安全管控措施。
3.作業(yè)現(xiàn)場安全管理不到位,現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)不力,人員未定崗定員,職責不清,任務不明。
4.轉崗人員崗前培訓不到位,不熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,未掌握本崗位的安全技能和事故應急處置措施,煤氣作業(yè)人員未取得煤氣作業(yè)操作證,在培訓教育管理方面存在缺陷。
5.安全生產(chǎn)責任制未壓實,組織開展安全生產(chǎn)檢查工作不力,未及時排查生產(chǎn)安全事故隱患,安全規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行不嚴,違章作業(yè)安全考核流于形式。
6.未執(zhí)行《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》GB/T50493-2019,飽和器區(qū)域有毒氣體檢測點與釋放源的距離不符合規(guī)范要求。
7.操作人員違反公司相關規(guī)定,進入涉煤氣作業(yè)場所,未佩戴便攜式煤氣報警器,進入現(xiàn)場救援未佩戴空氣呼吸器,安全防護用品使用監(jiān)督管理不嚴。
8.貫徹落實全國安全生產(chǎn)電視電話會議精神、各級應急管理部門有關工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管工作會議精神不及時。
(三)事故性質(zhì)
經(jīng)調(diào)查組認定,新鋼公司焦化廠“4·11”煤氣中毒一般事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。
七、事故責任的認定和處理建議
1.敖某某,男,群眾,焦化廠化產(chǎn)車間中控工。倒飽和器工作組織協(xié)調(diào)不力,對本起事故負管理責任。根據(jù)《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將敖紹榮涉嫌違紀違法線索移送焦化廠處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條的規(guī)定予以處罰。
2.彭某某,男,中共黨員,焦化廠化產(chǎn)車間副主任,分管化產(chǎn)車間生產(chǎn)工作。對車間的生產(chǎn)管理不力,人員未定崗定員,職責不清,對本起事故負管理責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將彭某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
3.洪某,男,中共黨員,焦化廠化產(chǎn)車間副主任,分管化產(chǎn)車間安全工作。對車間員工的安全培訓教育不到位,危險有害因素辨識不到位,安全防護用品使用監(jiān)督管理不嚴,對本起事故負管理責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將洪某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
4.胡某某,男,中共黨員,焦化廠化產(chǎn)車間主任,負責車間全面工作。督促檢查安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行不力,組織開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查不到位,對本起事故負領導責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將胡某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
5.蔣某某,男,中共黨員,焦化廠生產(chǎn)技術室主任,負責焦化廠生產(chǎn)技術工作。修訂《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》審核把關不嚴,督促執(zhí)行《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》不力,對本起事故負管理責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將蔣某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
6.鄒某某,男,中共黨員,焦化廠安全管理室主任,負責焦化廠安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)檢查不力,未嚴格按照標準規(guī)范設置有毒氣體檢測報警安全設施,對員工違章作業(yè)考核不嚴,監(jiān)管不力,對本起事故負管理責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將鄒某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
7.許某某,男,中共黨員,焦化廠副廠長,分管焦化廠安全生產(chǎn)工作。組織本廠安全風險辨識和安全培訓不到位,對車間未認真執(zhí)行《煤氣凈化崗位作業(yè)指導書》問題失察,對本起事故負主要領導責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將許某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
8.黃某某,男,中共黨員,焦化廠黨委書記,負責焦化廠黨委全面工作。未能按照“黨政同責、一崗雙責”的要求正確履行安全生產(chǎn)職責,對本起事故負領導責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將黃某某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條的規(guī)定予以處罰。
9.胡某,男,中共黨員,焦化廠廠長,負責焦化廠全面工作。作為焦化廠主要負責人,落實安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度不到位,實施本單位的安全生產(chǎn)培訓教育計劃不到位,督促、檢查安全生產(chǎn)工作不力,組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理不到位,貫徹上級有關安全生產(chǎn)文件精神不及時,對事故的發(fā)生負重要領導責任。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八條和《安全生產(chǎn)領域違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定,建議將胡某有關問題線索移交新鋼公司紀委處理。同時建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十五條的規(guī)定予以處罰。
10.簡某,男,群眾,新鋼公司安全環(huán)保部科員,對口聯(lián)系焦化廠安全生產(chǎn)工作。督促檢查焦化廠安全生產(chǎn)工作不力,對本起事故負管理責任。建議簡某向新鋼公司安環(huán)部作出書面檢查。
11.劉某,男,群眾,新鋼公司安全環(huán)保部部長,負責安全環(huán)保部全面工作。作為新鋼公司安全環(huán)保部主要負責人,對二級單位安全檢查督促不力,履行安全生產(chǎn)管理職責不到位,貫徹執(zhí)行上級有關文件精神不及時,對本起事故負監(jiān)管責任。建議劉某向新鋼公司作出書面檢查。
12.傅某某,男,中共黨員,新鋼公司副總經(jīng)理,分管安全生產(chǎn)工作。對公司安全生產(chǎn)工作監(jiān)督檢查不力,對本起事故負領導責任。建議傅某某向新鋼公司黨委作出書面檢查。
(四)對事故責任單位的處理建議
新鋼公司焦化廠未建立健全并落實全員安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,未有效構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制,對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓不到位,導致事故發(fā)生。建議由新余市應急管理局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第一百一十四條第(一)項的規(guī)定予以處罰。
八、事故防范和整改措施
(一)新鋼公司焦化廠要全面梳理安全生產(chǎn)責任制和有關規(guī)章制度。建立健全全員安全生產(chǎn)責任制,進一步明確各崗位人員的職責,組織修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,做到有章可循,有規(guī)可依。
(二)新鋼公司焦化廠要狠抓安全生產(chǎn)責任落實。完善安全管理組織體系,壓緊壓實各級各部門和崗位人員的安全生產(chǎn)責任;扎實開展全員安全和業(yè)務培訓,提升員工安全技能;加強反違章檢查力度,杜絕違章作業(yè);加強安全生產(chǎn)考核獎勵,提升安全管控能力。
(三)新鋼公司焦化廠要加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理。開展系統(tǒng)性、全方位硫銨單元隱患排查,如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施,強化生產(chǎn)裝置開停車作業(yè)票證辦理和檢查,及時消除作業(yè)現(xiàn)場事故隱患。
(四)新鋼公司焦化廠要健全完善應急預案體系。針對硫銨單元主要風險,完善專項預案和現(xiàn)場處置方案,及時開展演練和培訓,提高員工安全施救意識和能力,配備必要的防護裝備,確保及時處置各類突發(fā)事件。
(五)新鋼公司要牢固樹立發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價的“紅線”意識,堅決提高政治站位,把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市的決策部署上來;切實履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,督促二級單位嚴格貫徹執(zhí)行公司的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度;嚴格貫徹執(zhí)行《新余市安委會關于進一步加強新余鋼鐵集團有限公司安全生產(chǎn)工作的意見》。
(六)屬地政府要切實履行對新鋼公司的屬地監(jiān)管職責,深入貫徹落實國務院安委會安全生產(chǎn)十五條措施和江西省安委會安全生產(chǎn)五十條措施,要對照安全生產(chǎn)“職責清單”和“年度任務清單”,嚴格履責,切實抓好新鋼公司的安全生產(chǎn)工作;同時要舉一反三,深入開展安全生產(chǎn)大檢查,重拳出擊,嚴厲打擊安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。各對新鋼公司負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門要嚴格按照“三個必須”和“誰主管誰負責”的原則,主動擔當,不得推諉扯皮,以嚴密的安全責任網(wǎng)推動新鋼公司構建嚴密的風險防控網(wǎng);同時要加強工作配合,加強聯(lián)合執(zhí)法與信息共享,既分工負責,又協(xié)作配合,形成齊抓共管、協(xié)同推進安全生產(chǎn)工作的良好格局。
(七)新鋼公司要將本起事故通報全公司,組織員工學習,舉一反三,吸取教訓,警鐘長鳴,提高員工的安全意識,防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。新鋼公司應于收到事故批復后一個月內(nèi),將事故責任人員處分情況和事故防范措施落實情況報市安委辦。

                                    新余鋼鐵集團有限公司焦化廠4·11”煤氣中毒一般事故調(diào)查組

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